|
新聞詳情
極易汽化介質(zhì)立式筒袋泵的工程實例剖析來源:泵友圈作者:王波 魏宗勝,中國成達工程有限公司
泵友圈法律顧問 北京市京師律師事務所 王璠律師/公司法律顧問 作者:王波 魏宗勝,中國成達工程有限公司 摘要:比較了國內(nèi)外知名泵公司投標的極易汽化介質(zhì)立式筒袋泵的5項工程實例,給出了詳細的工藝系統(tǒng)技術參數(shù)表、泵的外形尺寸圖、不同基準面的NPSHa和首級葉輪入口的NPSHr。對國內(nèi)外立式筒袋泵的三項技術缺陷進行了分析,引用工業(yè)運行情況和工程實例進行了說明。 關鍵詞: 立式筒袋泵;工程實例;工藝系統(tǒng);技術參數(shù);技術缺陷。
0 前 言 極易汽化介質(zhì)立式筒袋泵的特點是,進口法蘭處的介質(zhì)汽化壓力與泵的進口壓力幾乎相等,將首級葉輪降到地下,相當于首級葉輪進口處的進口壓力增加了,加大了防止汽蝕的有效汽蝕余量NPSHa,這是采用立式筒袋泵的優(yōu)越之處。 但立式筒袋泵存在三項技術缺陷: 其一,機械密封要密封泵的出口壓力; 其二,轉子檢修難度很大,轉子拆裝后,動平衡精度難以重復再現(xiàn); 其三,大部分用兩極電機,不符合當今世界上流體機械“升轉速、減級數(shù)、提效率、降成本”的技術發(fā)展方向。 對于LNG用的高揚程和超高揚程的立式筒袋泵,上述三大缺陷就更突出。本文針對有代表性的5項工程項目實例進行了分析,有助于全面了解國內(nèi)外知名泵公司極易汽化介質(zhì)立式筒袋泵的技術現(xiàn)狀。 1 為什么極易汽化介質(zhì)立式筒袋泵的下部分必須埋在地下 大型石化裝置罐區(qū)數(shù)十臺儲罐容積都在2萬立方米以上,例如乙烯裝置中,液態(tài)乙烯儲罐的容積從2萬m3到10萬m3,只能放在地面上[1]。圖1是液態(tài)乙烯儲罐及乙烯輸送泵布置圖,儲罐外必須有選材和施工質(zhì)量高的保冷層,防止因日照液態(tài)乙烯溫度升高。 ![]() 圖1. 液態(tài)乙烯儲罐及乙烯輸送泵布置圖 2 極易汽化介質(zhì)立式筒袋泵的五項工程實例 2-1 工程實例1:神華煤制油項目罐區(qū)位號P-202A/B乙烯輸送泵。 表1. 新疆神華煤制油項目罐區(qū)P-202A/B乙烯輸送泵,福斯、魯爾、ITT公司技術參數(shù)對比表 (工藝系統(tǒng)條件:溫度-33℃、比重0.448、黏度0.08cP、汽化壓力1.744MPa.A、泵進口壓力1.753MPa.A、額定流量13m3/h、揚程466m) 注:首級葉輪的進口在地下,應將NPSHa的基準面從基礎的頂面,換算到首級葉輪的進口標高處,NPSHa將增加基礎的頂面到首級葉輪的進口的高度,減去液體流經(jīng)泵的外筒與泵殼之間環(huán)形通道的壓力降 (用液柱表示,均按0.1m)。 圖2 新疆神華煤制油項目罐區(qū)P-202A/B乙烯輸送泵福斯、ITT公司的外形尺寸圖, 不同基準面的NPSHa和首級葉輪入口的NPSHr 從表1和圖2可以看出,美國ITT公司的乙烯輸送泵采用徑流葉輪配徑向導葉體,為提高小流量泵效率用28級葉輪。在泵底座的下表面處NPSHa=1.45 m,泵底座的下表面至首級葉輪的進口的高差為3.2m,泵外筒與泵殼之間環(huán)形通道的壓力降Δh=0.1m,首級葉輪的進口標高處的NPSHa增大為NPSHa = 1.45+3.2-0.1 = 4.55 m。 該泵的NPSH3:額定流量時為1.72m,最大流量時為3.24 m。將NPSHa和NPSH3統(tǒng)一到同一基準面 (首級葉輪的進口)后,額定流量下,防汽蝕的富裕量 (NPSHa-NPSH3)=4.55-1.72=2.83 m。比工程設計規(guī)定的富裕量0.6 m大得多,是因為該公司追求泵效率,葉輪級數(shù)多達28級,軸向尺寸太長,造成細長轉子檢修困難。 API 610標準振動限制決定的最小連續(xù)穩(wěn)定流量,ITT公司泵最大,轉子又細長,缺陷明顯。 相比而言,魯爾和福斯采用更大直徑葉輪,泵插入深度降低2米左右,在汽蝕裕量滿足規(guī)范要求的前提下,泵運行穩(wěn)定性大大提高。在工程實踐中,泵運行穩(wěn)定、維修方便,優(yōu)于效率高,我公司和用戶的意見一致,該位號泵選用了福斯公司的泵。 圖3 美國福斯公司P-202A/B乙烯輸送泵性能曲線圖 此位號泵額定流量與最高效率點流量20.5m3/h的比例為63.4%,符合API 610標準優(yōu)選工作區(qū)為BEP流量的70~120%的規(guī)定。最大直徑葉輪的揚程為516m與額定揚程466m之比為1.107,大于API 610標準規(guī)定的至少5%。NPSHr=1.3m。
圖4 美國ITT公司P-202A/B乙烯輸送泵性能曲線圖 此位號泵額定流量與最高效率點流量16m3/h的比例為81.3%,最大直徑葉輪的揚程為500m與額定揚程466m之比為1.07,NPSHr=1.72m。API 610標準振動限制決定的最小連續(xù)穩(wěn)定流量為5.5m3/h,是三家公司泵中最大的,是缺陷。
圖5 德國魯爾公司P-202A/B乙烯輸送泵性能曲線圖 此位號泵額定流量與最高效率點流量22m3/h的比例為59%,不符合API 610標準優(yōu)選工作區(qū)為BEP流量的70~120%的規(guī)定。 2-2 工程實例2:南京誠志永清科技公司年產(chǎn)60萬噸MTO項目罐區(qū),位號P-0320C乙烯產(chǎn)品輸送泵 表2 南京誠志公司MTO項目罐區(qū)P-0320C乙烯產(chǎn)品輸送泵技術參數(shù)表(大連深藍泵業(yè)公司) (溫度-32.6℃、比重0.445、黏度0.074cP、汽化壓力1.845MPa.A、泵進口壓力1.85MPa.A) 圖6 大連深藍公司P-0320C乙烯輸送泵性能曲線圖 2-3工程實例3:中石化中原石化公司乙烯項目,位號GA-821CN 乙烯液體輸送泵蘇爾壽TTMC 80-230(B)×13,比重0.449,Q100,H977,68% 表3 中原石化公司乙烯項目GA-821CN乙烯液體輸送泵技術參數(shù)表(蘇爾壽公司) (溫度-35℃、比重0.449、汽化壓力1.69MPa.A、黏度0.077cP、泵進口壓力1.694MPa.A) 圖7中原石化公司乙烯液體輸送泵性能曲線圖 圖8中原石化公司乙烯液體輸送泵外形尺寸圖, 不同基準面的NPSHa和首級葉輪入口的NPSHr 2-4工程實例4:中海油寧波公司LNG項目位號P-0401A~E,美國JC Carter公司LNG高壓輸出泵 表4 中海油寧波公司LNG項目位號P-0401A~E, LNG高壓輸出泵技術參數(shù)表(美國JC Carter公司) (溫度-165℃、比重0.39、汽化壓力0.76MPa.A、泵進口壓力0.765MPa.A) 2-5工程實例5,中海油福建公司LNG項目位號P-0401A~D, 美國荏原國際公司LNG高壓輸出泵 表5 中海油福建公司LNG項目位號P-0401A~D,LNG高壓輸出泵技術參數(shù)表(美國荏原國際公司) (溫度-156℃、比重0.426、汽化壓力0.601MPa.A、泵進口壓力0.607MPa.A) 3 國內(nèi)外立式筒袋泵的三項技術缺陷 3-1 機械密封要密封泵的出口壓力
機械密封及其輔助系統(tǒng)是VS6泵極其重要的部件,因為選型和使用不當引起的機封泄漏,占泵故障的首位。國外知名泵公司投標的VS6泵的機封沖洗方案普遍采用PLAN 13+52+62(N2),立式筒袋泵的機械密封要密封泵的出口壓力,加之易汽化質(zhì)的黏度很低(例如液態(tài)乙烯,溫度-30℃的黏度0.0697cP,0℃的黏度僅0.043cP)潤滑性很差,機封動靜環(huán)的摩擦熱使液膜的溫度升高,黏度再降低。 如果機封腔壓力與液體汽化壓力的裕度不夠, 將造成機封動靜環(huán)端面之間的液膜汽化,出現(xiàn)干摩擦,將使機封迅速失效,機封沖洗系統(tǒng)中的節(jié)流孔板堵塞,也是機封故障的常見原因。 中海殼牌石化公司二期年產(chǎn)120 萬噸乙烯裝置,大連深藍公司制造的乙烯產(chǎn)品泵(揚程102m,額定流量360m3/h)和福斯公司制造的乙烯外送泵(揚程56m,額定流量155m3/h),盡管屬于低/中揚程的VS6泵,機械密封也頻繁失效,后經(jīng)該公司工藝與維修團隊密切配合,對機械密封解體研究失效機理,分析根本原因,并進行相應改造,才解決了機封頻繁失效的問題,提高了機泵的使用壽命[2]。 中石油獨山子石化公司乙烯廠輕質(zhì)烴類泵,蘭州石化公司乙烯廠的乙烯泵和丙烯泵,也因機封頻繁失效,給裝置安全、平穩(wěn)生產(chǎn)帶來極大的安全隱患[3、4]。新疆獨山子煉油廠罐區(qū)的立式筒袋泵檢修的主要原因是因為振動嚴重超標引起的[5],中海油湛江分公司海洋石油平臺用的原油外輸泵,為13級立式筒袋式泵,盡管揚程不高為417m,轉速又低,為1450rpm,機封平均每3個月更換一次,平衡鼓、平衡鼓套、口環(huán)等件磨損,整泵只能送陸上的大修廠,在專用檢修平臺上,按嚴格完整的檢修規(guī)程進行拆檢,精心進行轉子動平衡[6]。 LNG(液化天然氣)接收站高壓輸出泵,揚程接近2000m,主要有兩種泵型,一種是傳統(tǒng)的立式筒袋泵,配裝機械密封,另一種是目前的主流泵型,立式罐內(nèi)潛液泵,整個VS6泵和電機都安裝在罐內(nèi)的液液中,取消了機械密封,避免了機械密封失效帶來的諸多問題[7]。但又增加了立式筒袋泵檢修,尤其是轉子動平衡難度更大的新問題。
3-2 轉子檢修難度很大,轉子拆裝后,動平衡精度難以重復再現(xiàn) (A) 傳統(tǒng)的立式筒袋泵
![]() 圖9 蘇爾壽公司TTMC型立式筒袋泵剖面圖 如圖9所示,立式筒袋泵大修時,芯包要從埋地下的泵外筒體內(nèi)吊上來,因為各級葉輪與導葉體交錯布置,泵轉子動平衡前,必須全部解體,再將14級葉輪、鍵、定位卡環(huán)裝在軸上,進行動平衡,合格后各級葉輪又要從軸上拆下來,才能與導葉體交錯裝配成芯包。再將芯包吊進地下的泵外筒體內(nèi)。可見如此復雜的轉子檢修和動平衡程序,對裝配技術水平要求非常高,通常由高級裝配師傅承擔此項工作,才能保證轉子動平衡精度和同心度不降低。 (B) 立式罐內(nèi)潛液泵
圖10美國J.C Carter公司LNG高壓輸送泵剖面圖 圖11 美國Ebara國際公司LNG高壓輸送泵剖面圖 如圖10和圖11所示,潛液式低溫泵在檢修時,因為各級葉輪與導葉體交錯布置,需要逐步拆下誘導輪、第一級葉輪、第一級導葉體,……直至拆下全部的葉輪及導葉體。在修復完受損零件,并檢測合格后,需要在電機轉子和泵轉子的共用軸上,安裝誘導輪、鍵、各級葉輪、定位卡環(huán)等轉動零件 (不含導葉體等非轉動零件),再進行一體式轉子的動平衡檢驗。因為電機轉子的軸與筒袋泵的軸連為一體,用戶無法進行轉子動平衡,只能送原制造廠進行,上述兩公司對如何進行轉子動平衡檢驗避而不談,也未提供任何書面資料。
3-3 大部分用兩極電機,不符合當今世界上流體機械“升轉速、減級數(shù)、提效率、降成本”的技術發(fā)展方向。 成達公司一批化工、石化項目中,使用了蘇爾壽公司和福斯公司的立式筒袋泵,合同技術附件中有這兩家公司國內(nèi)外VS6泵業(yè)績表。因為立式筒袋泵檢修困難,為提高運行可靠性,絕大部分用兩極電機,少數(shù)用四極電機,國外少數(shù)VS6泵的轉速達到4000rpm。蘇爾壽立式筒袋泵國內(nèi)業(yè)績表共948臺, 絕大部分用兩極電機,福斯VS6泵1993~2013年在中國的部分業(yè)績表247臺泵也大部分用兩極電機。 工程實例:日本荏原公司高速型高壓甲銨泵在尿素裝置中處于壟斷地位 表7 加前置泵解決汽蝕問題用高速型6級背對背BB4泵,明顯優(yōu)于GE-新比隆公司的中速12級BB5泵 詢價條件:輸送介質(zhì)為氨基甲酸銨溶液,Q=45 m3/h,t= 72.5℃,γ=1.216,Ps=4.52bar.A,Pd=169.52bar.A,△P=165bar,H=1382.4m,Pv=3.3bar.A,NPSHa=9.48m 由于氨基甲酸銨溶液的蒸汽壓較高,GE-新比隆公司的方案是采用2980rpm轉速的BB5型泵,12級葉輪,葉輪外徑300 mm。 日本荏原公司采用8457r/min高速BB4泵方案,葉輪僅3+3級,全部為單吸葉輪,背靠背布置平衡軸向力,葉輪外徑198mm,增加了一臺前置增壓泵,用450kW-2P電機一拖二。前置增壓泵耗電11.7kW,NPSH3=2.6m,主泵的進口壓力提高到10.49 bar.A,NPSHa=60m,無汽蝕問題,總軸功率比中速泵方案少16.3kW。高速方案的最大優(yōu)勢還在于,制造成本預計為中速方案的一半以下。因此,荏原公司的高壓甲銨泵在尿素裝置中一直處于壟斷地位,至今已有200多套高壓甲銨泵在全球運行。 參考文獻 [4] 張磊,劉艷英,等.雙斷面機械密封失效原因及解決措施[J].乙烯工業(yè),2011, 23(1): 35-38. 更多精彩內(nèi)容,關注泵友圈微信號(ID:bengyouquan)
|